6月3日,國家能源集團(tuán)包神鐵路包神公司首次使用大機(jī)在瓷窯灣站開展打磨道岔作業(yè),實現(xiàn)道岔打磨作業(yè)機(jī)械化。
圖為道岔打磨作業(yè)現(xiàn)場
隨著運量逐年遞增,道岔使用頻繁,病害開始增多,特別是鋼軌反復(fù)碾壓,表面產(chǎn)生不同程度的磨損和疲勞裂紋,造成鋼軌使用壽命縮短,影響列車平穩(wěn)運行。為提高線路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量,包神公司聯(lián)系施工單位的道岔打磨車,首次在包神線進(jìn)行道岔打磨作業(yè),較以往人工打磨相比,大機(jī)打磨具有效率高,精度高的優(yōu)點。作業(yè)前,該公司提前現(xiàn)場勘察,核實打磨工作量,組織監(jiān)理人員和委外施工單位負(fù)責(zé)人召開施工預(yù)備會,從施工方案、人員資質(zhì)、室內(nèi)外防護(hù)、人員分工、現(xiàn)場人身安全監(jiān)管、施工設(shè)備質(zhì)量盯控、應(yīng)急準(zhǔn)備措施、危險源卡控措施等方面與施工單位逐一進(jìn)行對接,確定施工盯控重點項目,細(xì)化分解作業(yè)組織,并對施工方案細(xì)節(jié)進(jìn)行完善。根據(jù)現(xiàn)場實際打磨情況,對打磨方案進(jìn)行精準(zhǔn)校正,以求達(dá)到分毫不差,每一遍打磨后,核實打磨狀態(tài),對未達(dá)到規(guī)定要求處所二次打磨,確保打磨質(zhì)量全部合格。
打磨首日,完成道岔打磨7組,接下來將按照計劃在后續(xù)天窗點內(nèi)完成正線道岔的全部打磨作業(yè),使管內(nèi)設(shè)備質(zhì)量得到有效提升,為確保列車安全運行提高安全保障。
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