4月10日,國(guó)家能源集團(tuán)焦化公司巴彥淖爾焦化廠自制拉拔“小工具”首次亮相,使用效果良好,提高了工作效率,穩(wěn)步推進(jìn)檢修工作順利開(kāi)展。
據(jù)悉,煤氣預(yù)熱器因長(zhǎng)期運(yùn)行,管程中部分換熱管被焦油、萘等雜質(zhì)堵死,影響煤氣換熱整體效率,需進(jìn)行拆除更新。改造前,煤氣預(yù)熱器管板與管口焊縫打磨后,需使用大錘擊打頂管人工進(jìn)行拆卸,不僅勞動(dòng)強(qiáng)度大、工作效率低、存在較大安全風(fēng)險(xiǎn),而且影響整體檢修進(jìn)度。為此,該廠機(jī)電維修車(chē)間黨支部牽頭組成技術(shù)攻關(guān)小組,結(jié)合實(shí)際情況,制定檢修方法,經(jīng)反復(fù)試驗(yàn),最終采用兩個(gè)螺母對(duì)向焊接與U型卸扣組合制成專(zhuān)用拉拔裝置,將螺母套入管外壁,螺母和管壁形成的楔角,死死鎖緊,不會(huì)輕易滑脫,另一螺母與卸扣相連,利用外力進(jìn)行拉拔,最終輕松實(shí)現(xiàn)拆除工作。目前該廠已通過(guò)此項(xiàng)改造,順利完成了化產(chǎn)車(chē)間備用飽和器入口煤氣預(yù)熱器大修工作。
這項(xiàng)“小工具”不僅使人工的工作效率提高了5-7倍,而且大大縮短了計(jì)劃?rùn)z修工期,實(shí)現(xiàn)了零傷害,高效率圓滿(mǎn)完成檢修任務(wù),為企業(yè)安全生產(chǎn)提供了堅(jiān)實(shí)的設(shè)備保障。
評(píng)論