近日,大唐東北電力試驗研究院圓滿完成黑龍江阿城辰能生物質(zhì)電廠1號機組自動控制工作,助力生物質(zhì)電廠自動化水平提高,保證冬季供暖期機組安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行。
東北院著眼未來,以科技創(chuàng)新為導(dǎo)向,密切跟蹤生物質(zhì)耦合發(fā)電技術(shù),前瞻性地圍繞大容量燃煤機組耦合生物質(zhì)發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)開展研究,助力煤電企業(yè)實現(xiàn)自主度電碳排放下降。
氣化爐風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備檢查
率先完成燃煤耦合生物質(zhì)發(fā)電示范工程
東北地區(qū)生物質(zhì)資源豐富,利用率低,環(huán)境污染嚴(yán)重,解決生物質(zhì)資源利用迫在眉睫。早在2016年,東北院便著力進(jìn)行生物質(zhì)資源利用研究。東北院組建生物質(zhì)利用研發(fā)團隊,先后前往國內(nèi)多個省份,多次邀請國內(nèi)外專家進(jìn)行學(xué)習(xí)研討,耗時一年,對國內(nèi)外燃煤機組耦合生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)充分調(diào)查研究,分析對比各種生物質(zhì)發(fā)電的應(yīng)用方式。技術(shù)人員通過對生物質(zhì)原料特性理論及試驗研究,提出并確定了燃煤耦合生物質(zhì)微正壓循環(huán)流化床氣化發(fā)電的技術(shù)路線,完成整套系統(tǒng)設(shè)計、設(shè)備研發(fā)等一系列研究工作。
經(jīng)過核心關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),東北院開發(fā)出生物質(zhì)微正壓循環(huán)流化床氣化耦合燃煤機組發(fā)電系統(tǒng),用于解決生物質(zhì)氣化耦合燃煤機組發(fā)電的安全、靈活及高效清潔問題;并利用自主研發(fā)的微正壓循環(huán)流化床氣化耦合燃煤發(fā)電技術(shù),形成生物質(zhì)氣化耦合技術(shù)正壓給料系統(tǒng)、正壓氣化系統(tǒng)、余熱回收系統(tǒng)及燃?xì)庠偃枷到y(tǒng)工藝包,成功完成660兆瓦超臨界機組基于生物質(zhì)高效環(huán)保利用的碳減排耦合示范工程。
技術(shù)人員合力攻堅核心技術(shù)
打造耦合生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)核心
東北院研發(fā)出國內(nèi)最大的20兆瓦生物質(zhì)微正壓循環(huán)流化床氣化設(shè)備及燃?xì)庠偃荚O(shè)備,在工程示范階段遇到重重困難,缺少相關(guān)經(jīng)驗、入廠燃料品質(zhì)及形狀差異大、生物質(zhì)灰流動性差等問題困擾著技術(shù)人員。
關(guān)鍵時刻,青年黨員突擊隊主動請纓,勇挑重?fù)?dān),不分晝夜地堅守現(xiàn)場,沉著冷靜地解決一個又一個問題。通過現(xiàn)場的多次試驗及潛心設(shè)計,他們終于研究出三重密封技術(shù)及兩級防堵的正壓氣化爐給料系統(tǒng),攻克連續(xù)給料過程中的密封難、易泄漏及易蓬料的行業(yè)性難題。同時,技術(shù)人員設(shè)計出灰渣和生物質(zhì)合成氣余熱回收系統(tǒng),研制成功了兼顧安全與節(jié)能的生物質(zhì)微正壓循環(huán)流化床氣化設(shè)備和高效生物質(zhì)旋流燃燒器,形成生物質(zhì)合成氣高溫爐內(nèi)混燒技術(shù)方法,實現(xiàn)耦合過程中高效燃燒及協(xié)同降氮。
困難往往比預(yù)期的更多。面對生物質(zhì)燃料本身品質(zhì)多變、燃料氣化溫度域窄的行業(yè)難題,技術(shù)人員沒有氣餒,他們不斷摸索能夠降低系統(tǒng)內(nèi)爆風(fēng)險的技術(shù)方法。不同于傳統(tǒng)負(fù)壓燃煤循環(huán)流化床鍋爐,微正壓生物質(zhì)氣化系統(tǒng)運行控制方式無經(jīng)驗可借鑒,在全面保證人員和設(shè)備財產(chǎn)安全的大前提下,技術(shù)人員憑借多年的調(diào)試經(jīng)驗,研發(fā)出了“四位一體”的綜合協(xié)調(diào)控制方法,并利用燃燒-氣化-燃燒的兩項互相轉(zhuǎn)換機理,提出一種基于燃?xì)鈪?shù)的燃燒耦合控制策略,實現(xiàn)氣化爐安全啟停以及與燃煤機組耦合過程的安全穩(wěn)定運行控制。
氣化爐控制系統(tǒng)盤柜核查
助力燃煤機組節(jié)能減排
經(jīng)過長時間運行考核,生物質(zhì)氣化系統(tǒng)折合發(fā)電功率達(dá)到20兆瓦,可實現(xiàn)燃煤機組調(diào)峰狀態(tài)下的全負(fù)荷運行,氣化爐氣化效率76%,燃?xì)鉄嶂禐?551千焦每千克,產(chǎn)氣率為1.85標(biāo)準(zhǔn)立方米每千克,均優(yōu)于設(shè)計值,度電CO₂排放減少3%至10%,實現(xiàn)生物質(zhì)發(fā)電超低排放,年消耗生物質(zhì)約8萬噸,年節(jié)約一次能源消耗18000噸標(biāo)煤。
該技術(shù)工程應(yīng)用可復(fù)制,安全系數(shù)高,同時生物質(zhì)的利用系數(shù)高。經(jīng)中國電機工程學(xué)會組織鑒定,該科技成果居國際領(lǐng)先水平,并獲取中國電力創(chuàng)新獎一等獎、吉林省電力科技進(jìn)步獎一等獎。
在雙碳形勢下,該技術(shù)降低燃煤機組自主度電碳排放及調(diào)峰期間一次能源消耗比例,提高生物質(zhì)發(fā)電效率,降低投資成本,為已有存量燃煤機組CO2減排開辟了新路線,充分發(fā)揮燃煤機組在新型電力系統(tǒng)中兜底保供作用,且技術(shù)成果可廣泛應(yīng)用于生物質(zhì)富產(chǎn)區(qū)燃煤機組,市場推廣前景廣闊。
東北院突破傳統(tǒng)技術(shù)思維模式,貫徹新發(fā)展理念,加快燃煤耦合生物質(zhì)發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)研究開發(fā)和成果轉(zhuǎn)化,并在生物質(zhì)成捆秸稈燃燒、生物質(zhì)破碎混燃等方面開展持續(xù)深入研究,為集團公司“二次創(chuàng)業(yè)”添磚加瓦。
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