截至6月7日,國家能源集團(tuán)準(zhǔn)能集團(tuán)設(shè)備維修中心工程機(jī)械車間自制測壓板已在D11T推土機(jī)上使用了9個月,經(jīng)運行測試,能完全滿足壓力測量需求,安全又高效。
目前,哈爾烏素露天煤礦13臺D11T履帶推土機(jī)均服役十年以上,在長期運行中,動力傳動系統(tǒng)負(fù)荷大、內(nèi)部零件磨損嚴(yán)重,變矩器、變速箱、轉(zhuǎn)向離合器等故障時常發(fā)生,而解決此類故障第一道工序,也是最重要工序,是測量各類泵閥壓力。由于測壓口分散且不易清理。以往測壓時,需要人員緊貼動力總成安裝測壓表、切換測壓部位,需要長時間進(jìn)行受限空間作業(yè)和高溫作業(yè),安裝困難,效率低下,同時還存在人員受傷安全隱患。
為解決這一問題,該車間QC小組成立攻關(guān)課題,經(jīng)過大量研究和試驗,選用60立方厘米優(yōu)質(zhì)鋼材,通過車床在內(nèi)部加工出8條等距油道,分別在油道口一端安裝測壓裝置,另一端用膠質(zhì)軟管連接到原來測壓部位,制作成集中測壓板,利用螺栓安裝于機(jī)體外側(cè),并設(shè)置保護(hù)罩。測壓時,檢修人員在設(shè)備外部打開保護(hù)罩,連接測壓表,實現(xiàn)短時間內(nèi)讀取各部位數(shù)據(jù)。
此前,測量轉(zhuǎn)向、制動離合器壓力至少需要20分鐘,使用改造后的測壓板后,僅需5分鐘即可,大大提高了檢修效率,同時做到了人員與環(huán)境風(fēng)險因素隔離,確保了職工人身安全。
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