11月11日13時18分,霍林河坑口發(fā)電公司1號機(jī)組C級檢修和技術(shù)改造工程完成后啟動一次并網(wǎng)成功,正式投入運行,標(biāo)志著該公司1號機(jī)組C檢及技改工程工作圓滿結(jié)束。
霍林河坑口發(fā)電公司1號機(jī)組C級檢修和技術(shù)改造工程于8月24日正式開始,檢修項目共600余項,其中包括1號機(jī)組超低排放改造、1號鍋爐省煤器分級控制、脫硝尿素水解系統(tǒng)改造等重大項目。自開工以來,參修人員克服檢修工期短、檢修任務(wù)重、交叉作業(yè)點多等困難,在檢修作業(yè)中重點嚴(yán)把安全、質(zhì)量、節(jié)點控制、實地培訓(xùn)關(guān)口,實施精細(xì)化檢修管理模式。為保證作業(yè)項目安全和質(zhì)量,該公司加強(qiáng)過程跟蹤和技術(shù)指導(dǎo),對整個檢修過程進(jìn)行“全過程、全覆蓋、零容忍”動態(tài)監(jiān)督,加強(qiáng)對高風(fēng)險作業(yè)區(qū)域的監(jiān)督檢查,重點控制高空、壓力容器、電氣高壓設(shè)備、汽機(jī)本體以及發(fā)電機(jī)等作業(yè)的風(fēng)險,落實重點檢修項目的安全技術(shù)方案,實現(xiàn)檢修期間安全零事故目標(biāo)。本著“不放過任何疑點,不放過任何安全隱患”的要求,安全監(jiān)督人員每天堅持到崗到位,為機(jī)組C檢筑牢安全防線,確保安全優(yōu)質(zhì)高效完成1號機(jī)組C級檢修及技改任務(wù)。
檢修中完成多項技術(shù)改造任務(wù),鍋爐專業(yè)在對1號鍋爐內(nèi)81.2米處安裝了高22米、寬2.14米的2屏分隔屏,整個安裝過程共進(jìn)行88處焊接施工,全部焊口射線檢測一次性合格。汽包水位計技術(shù)改造中,熱工專業(yè)通過在汽包內(nèi)部安裝DNZ系列汽包內(nèi)置水位平衡容器,使水容器和參比水柱處于飽和環(huán)境,經(jīng)補(bǔ)償計算得到相對穩(wěn)定的參數(shù),徹底解決了因環(huán)境溫度對單室平衡容器及參比水柱內(nèi)水密度的影響較大,導(dǎo)致汽包水位難以測量的技術(shù)難題。改造后的汽包水位計將有效提高測量信號的穩(wěn)定性和精準(zhǔn)性,為運行人員運行調(diào)整、檢修人員保護(hù)定值設(shè)定提供可靠數(shù)據(jù)支持,保障了機(jī)組經(jīng)濟(jì)、安全、穩(wěn)定運行。汽機(jī)專業(yè)在1號機(jī)空冷島加裝防風(fēng)網(wǎng),解決了大風(fēng)工況下機(jī)組背壓波動范圍大的問題,有效提高大風(fēng)工況下機(jī)組運行的經(jīng)濟(jì)性和可靠性。
C檢檢修技改工作結(jié)束后,該公司立即投入到緊張的機(jī)組的各項調(diào)試工作中。在全體員工的共同努力下,于11月11日鍋爐點火,汽機(jī)沖轉(zhuǎn)達(dá)到3000轉(zhuǎn)/分后,做電氣試驗,順利并網(wǎng)發(fā)電。機(jī)組啟動后保護(hù)、自動裝置100%投入,機(jī)組啟動過程安全、平穩(wěn)、順利。(崔博 閆偉英)